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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑 : y- { U2 T$ m J/ B! O, J5 q
# ^( X8 p) t5 s% V8 M: n E本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。0 t# P4 X$ a+ J; J$ w9 c& y3 e
选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:
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选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:
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* C" _, C; q- Q将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:# ^+ v8 S( M! U4 U" u b q1 k. d
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凹槽加工基本完成的样子:
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放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:3 Y& \& j0 g1 O* e
# h, Q+ Y5 F# u! q5 Y# C6 S与前一帖中“设想”的样子对比一下:8 C' G2 R$ X) Y$ M* \

|" }7 r5 O6 m7 r3 @ q% o5 e6 j烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:) ^2 L9 q5 i8 K( B! u; h
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加工改造时使用了多把小锉刀:/ u6 g, u* O$ P k( N& }4 _
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今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:
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( g( C; t @7 V6 F下面进行实用测试。6 H2 f v- P& D! D. a
先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,5 _1 k z S+ a/ U( U( \ B
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看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:
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用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:1 H2 L2 P$ p) U8 I$ H5 _
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然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:
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这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:, G' B* O) s1 [4 _7 ^6 T3 w
9 V" q- w! b' V实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:
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实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。
1 M( z U% X, J2 ]1 I2 z测试视频:* `. _$ ^) g0 ~2 ]8 @
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" V$ W# c$ Z) q" q W4 ?由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。/ {# e! i$ x( a; a8 I* h3 j
当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。, ~) N4 q- }2 v5 g- T( O- }) w, o
(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)
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谢谢观赏!( t2 V+ `' Y* I& a8 X
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