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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑
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本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。: e1 ^0 F5 s" G0 T* O! @
选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:5 _. U1 r+ B4 E) c) T7 T ]
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选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:
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. m4 A' C M( M: M; A将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:
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凹槽加工基本完成的样子:
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放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:/ r# k" C9 H* t C; P: T% N- p
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与前一帖中“设想”的样子对比一下:
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烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:
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加工改造时使用了多把小锉刀:# y1 W/ A" F: Y- u
2 j' ?% s$ t/ |! b5 g9 ~" U今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:6 ^4 H" T5 x/ g; z9 ^$ D& j9 _3 p# ?
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下面进行实用测试。
; Y, n% ?4 T+ i/ w3 L2 o先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件, K' O7 o! z% g$ o. [
4 L, |" {( j* p* `0 k1 h4 F9 H看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:3 H/ ?+ I3 }$ Z. C( I* F
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用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:1 P: `; j+ z4 _, c9 P" E8 H1 |
: D) n0 t" W& R) Y! L7 ?然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:* p2 L! \( S1 ?/ X5 J1 Y
?4 S8 t: c# v这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:
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& j4 k8 ?3 o* _7 S% A ]实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:
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实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。
3 A# `' h; m3 ?9 ^2 T2 f! {5 T: D) g测试视频:
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由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。
- E# e" V, j7 @- |3 E* `当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。
/ \. x @" U7 s$ ^; i(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)
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: Z8 V9 T% h3 i# p: j谢谢观赏!
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