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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑
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本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。4 k# D' c2 R1 n# I F4 Z: H M4 C7 x
选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:: Z/ Z5 G# A+ b7 `% J
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选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:+ w& U- l, { T; p, F; X/ h
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将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:, {/ {2 y4 T$ r9 j0 S
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凹槽加工基本完成的样子:
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放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:
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) I- E( P- O- k/ a( k6 d& G/ H与前一帖中“设想”的样子对比一下:0 S2 w W9 _! d! R2 @0 j2 }2 U1 q4 ~
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烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:- X4 D! G( v- n, W
2 d- P4 R: \- Z" a5 s加工改造时使用了多把小锉刀:
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; q w1 L1 C2 G, E0 R6 E+ `今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:3 G8 |. C* V7 p0 E3 L5 X" m7 H; T- t
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下面进行实用测试。
# r- k# b. q% ^' Z5 x3 d先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,
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看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:' |( `* n8 R4 e2 E! J" O( q
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用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:; C- a& d0 Z0 o& y: t
. M. w1 g4 Q! {5 E# A6 N6 y$ S然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:
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这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:" m+ N. n Y: j- j w0 o3 {7 u9 ?) `
% e: }4 ~# B' f6 N5 y实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:
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( q( ]; i* t: b5 w8 H7 z实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。: L9 n1 D7 [) n# w3 p" R. _
测试视频:
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' O9 H4 z/ i% K) y4 r由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。
9 P) |/ I4 P: Z: U7 O; P当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。3 ]6 d) w0 c) M' O Q2 ~& i+ ]
(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)" e3 I4 U. |, a+ y1 J; @
2 \2 h* g \0 @4 o- |* _谢谢观赏!3 F( U4 Z; o4 b1 \
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