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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑
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本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。
, f6 u& I' }- N选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:5 c0 b9 r$ h$ Z" m$ N! G! h1 J& u8 t
* d' v! W* r3 L% ?/ C+ h5 X \选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:0 l: o% c2 ]+ n
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将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:
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8 y% S1 P# f' S. c# b6 r5 j( A$ U凹槽加工基本完成的样子:
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放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:
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与前一帖中“设想”的样子对比一下:4 }" X7 P; j: l. J- }; `# O+ p

% q5 y5 A. W1 Q烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:
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% \/ k5 ?' q5 Q. g0 K# u, r加工改造时使用了多把小锉刀:0 x1 [! j* H' P* \4 |2 m- g6 X" F& @
% K# I' t& x$ D' X今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:3 W& S, d- r- d/ L+ F
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下面进行实用测试。
; D: i; |, L% b V- v先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,
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看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:
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用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:+ A1 i# L' D/ d9 K
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然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:
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这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:
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7 x8 c, ?1 V) a3 i% e实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:- p2 D x; W, g/ _7 N7 v
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) m7 [# L7 a8 _, D) \实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。0 u! B8 @% Y# v
测试视频:; c; H7 q" h5 a+ N
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由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。
/ u/ _: t& M& |& _. F j3 `. K当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。
: c! o6 z6 |- a; U. `! @(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)
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3 r) b1 l" C% g- j谢谢观赏!( d: n1 O [) g+ u2 C$ j
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