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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑 / R. Q5 e3 t8 |- F# J5 d2 q* s
. }0 `4 A9 \/ C7 o7 ^本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。2 F3 z8 \! ~( w% A0 }9 p
选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:; P0 g* |- N* O
8 I. L6 ~8 O5 D3 v: {4 b选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:: o( p) r9 t& a; ]# s- ^$ r
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将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:2 L: V8 J9 ~; O0 Q
! g9 |- K5 n1 G( U4 J凹槽加工基本完成的样子:
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放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:% V2 M. Q) x2 J7 S4 H+ m- G
; ~% Z. ^/ i7 l" ]. G0 h: w. \与前一帖中“设想”的样子对比一下:# r9 f7 Z0 j& q8 L2 |0 x

3 W( ]8 w( O7 f9 ]烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:
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加工改造时使用了多把小锉刀:3 r. q2 D7 [( z3 t1 r
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今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:) G( g( B& J0 M* w. C
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下面进行实用测试。0 r- `, K! I* t0 u# @& L& f. ]" J
先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,. l% X6 @. {) v/ D8 b6 Y- N
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看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:
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用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:: m1 J. L9 V9 m4 T' ~& Z% {
1 q+ `. M; z& v, w; h7 j6 z9 j然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:
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( {* h" Z K _. ?) T9 D这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:
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o/ @1 g3 a' L7 {实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:
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实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。$ F! b$ [' T* M" h8 R9 l$ B
测试视频:
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5 m Y2 f- m: h9 @由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。# F6 U0 U- [/ J8 e/ {
当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。- M* p) A' T: {5 |$ l* D% D
(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)5 k9 q8 a! I. l% |+ ^
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谢谢观赏!/ a) W' p: a- N. X0 M v
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