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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑 9 S% D: ?8 u- j* g7 |
/ _ A" L/ G' D v, L本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。
' U. ]; P6 j4 Y) }% U! H选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:4 ]9 B5 w4 f4 F7 |5 T
_2 P) q2 o% g& |7 ^( w2 o$ f选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:% V, I$ Z0 W4 g% p; C. o
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将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:- Y& }# g% S2 J! _ T3 V
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凹槽加工基本完成的样子:9 g/ ?# D1 w# k/ O
R! c3 f$ k. V7 H: b, k) R# j* |放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:1 {! Z5 t6 y+ Y! W; s
& d! @8 k- c; K" X3 Y4 l: u与前一帖中“设想”的样子对比一下:
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$ {& a! G, m5 s' K+ L2 _5 ~: e/ N烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:
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加工改造时使用了多把小锉刀:
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今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:0 B% I y0 v0 N4 j
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下面进行实用测试。
& k1 b' M( \6 f$ C2 P! S7 ~先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,0 O7 H! V3 H5 f8 w7 K
/ H! V/ }1 x; y/ m1 i4 a+ D看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:# D. R. @6 E" Y( `
! L" [ U' G% c4 N8 P1 Q( u用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:
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然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:: a# p- s1 b" A7 d9 M
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这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:& w( T, e8 b7 |2 L3 Z
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实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:
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实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。, V4 I* m* y7 P- ?4 m+ n' N$ e
测试视频:1 z) C: b& a. F- u1 I
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由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。* @% D/ K/ C% R" {
当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。
7 c7 ?; x& { o; X; \(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)9 k, n' z' a+ N
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谢谢观赏!3 G& h( U9 P! H7 H: ~, w2 }6 M2 ^ x
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