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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑
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- X& K# T# ^9 f' B" O4 w2 V0 s本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。! K) W( P8 M6 N9 b4 I; ~
选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:: \3 ` Q7 m+ }2 I1 }7 E e) C3 ?
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选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:
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$ r( G$ u) V ]/ ?8 i! |# I+ P将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:
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凹槽加工基本完成的样子:7 v4 F& @" ]. l0 g6 q/ z
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放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:
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/ h) u5 j6 Y# J: R- k$ T与前一帖中“设想”的样子对比一下:" b& E" k; X; V. ^* c* o
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烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:
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V" U- H5 g" v加工改造时使用了多把小锉刀:
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3 ]8 C2 ~% {6 R8 @6 ?, N今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:. ^* s/ D7 `& \% ^! l
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9 h; p- i) q I1 S: m5 l下面进行实用测试。
" l" U, S( a+ g/ A) B3 T2 [0 |9 [ M先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,7 b! m- u/ s& V* X( N$ d' b
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看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:6 Y; F1 U' y" f* a4 {2 e
/ f, q% v; M1 D1 k2 G0 O5 |' U用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:
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9 }% Z* T z9 j7 H$ i5 v然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:" J6 v3 E! n, e8 n- U T
/ k* c) r1 \' ?" p% x这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:2 ~3 W, c' [* h# ~1 ~6 V
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实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:
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实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。7 G; R4 J5 U3 @( i. f/ y, E
测试视频:
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由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。
d+ t1 g5 y5 p当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。
1 X! p( l6 ]+ s/ [" X o5 _5 t(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)
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2 h/ w- T4 h9 `谢谢观赏!9 O" B, b# r! ~4 {6 A/ P- i& ^
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