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本帖最后由 newnet1234 于 2017-7-4 13:20 编辑 $ J0 J) B4 ?4 D# }. n2 I; G. X
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本人在 “TS-nK” ——开凹口的K型烙铁头设想 一帖中提出了这个设想,当晚在本人手中的TS-K烙铁头上实施了改造,随后用此烙铁头进行了贴片元件的拆装测试,取得了预期的效果。
$ ?+ M8 {9 t7 k* s$ D# [选择在这个TS-K烙铁头上实施改造:
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/ g# {5 e: j$ n! Q选择K型头是因为其焊口较长,实测约7mm,适合开出较长的凹槽:7 x/ }' q+ {. N# O5 ~7 P/ o
& I) ^6 x: f* K将烙铁头上的焊锡清理掉后,划线,并选择用小锉刀进行加工:( s; Z# c8 d5 I7 K
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凹槽加工基本完成的样子:
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) _9 N5 n. k% k! v5 G m放大看看,目前槽口长度约3mm,能将3mm以下的贴片元件卡入口内。稍有遗憾的是形状不是很完美,加工时尖角处被”误伤“后有些倒角了:
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与前一帖中“设想”的样子对比一下:# U7 V+ H3 T# X6 j$ H
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烙铁头其他地方都不变,只与焊咀形状有关:6 U' n+ X. P; P7 f
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加工改造时使用了多把小锉刀:6 x) u; \, o# k, @5 j, U
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今早才通电试验,先是给锉开的凹口面上了锡。TS-K非常容易上锡,这点比T12强很多:& f$ [, s1 J, H# \3 O5 [9 U
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; y. e& G4 h/ C下面进行实用测试。; r" w2 n3 ?3 [: a2 r4 ]+ x
先选了一块早期的网卡,上面有尺寸较大的帖片元件,
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3 ^; e. [7 S* c" X" |+ ~* H0 o9 g看下电阻和电容的尺寸,长度约2mm:! b$ Y( ~. J( g6 X' N5 I# K
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用改造后的烙铁头拆下后又焊上,不必堆焊锡、不必两把烙铁,——一种前所未有的快感:
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9 {% c u4 q& q+ `) b- m然后又选择在近期的DDR2内存条上进行测试:
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这上面的电阻、电容长度小到仅约1mm:
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实测也相当适用,只需将烙铁头前后稍作移动即可同步加热元件两端的焊盘:# w# [) k4 w8 {6 e6 h* S+ g8 G+ V4 f
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: o! E0 Y' @1 @. ~; |& V实测结果,将K型烙铁头焊嘴开个凹形槽后,非常方便用于小型贴片元器件的拆装焊接,明显提高了作业效率,而烙铁头成本与原来烙铁头相当。
4 \8 ?5 Q2 p) t3 g+ }* X2 k" ?+ T, E测试视频:, |, e3 K; S1 [0 b
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' X* A" h* j" E' W) _) z. I由于K头是较大的烙铁头,所以更适合于电路板上元件不很密集的地方。对于稍为密集的地方,这个头实际也能用,在于手法,仍然远远好过普通K头。8 H! r. [" {$ Y+ G
当然更适用的是采用较小的烙铁头,改造为带凹槽后使用,这个有条件了再试。/ g i% B! U" O1 [7 E( q
(声明:未经本坛和作者许可不得擅自转载本帖、不得擅自模仿制造本帖中烙铁头的新样式用于商业目的。)- A! q9 s+ b( V$ u4 X
$ H" E) W/ m0 k- \4 Q! S8 w谢谢观赏!
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